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变频器在活塞式空压机中的应用

发布时间:2019-08-02 10:20:19来源:

变频器在活塞式空压机中的应用
1  引言
某煤矿机械厂是我国煤炭机械行业中的一类大型骨干
企业,其空压机站由3 台132kW的活塞式空压机组成,为全
厂提供压缩空气,其地位非常重要,同时能耗巨大。因此在
2005年5月,该厂对原系统的一台空压机进行了变频改造, 引
入闭环控制和变频调节,使节电率达到了29%,同时也提高
了控制系统精度,并使该空压机站的控制系统达到先进水平。
2  空压机运行工况分析
人们通常用的都是活塞式空压机, 活塞在气缸内作往复运
行,从而使气缸内气体容积发生变化,并与气缸内气阀作相
应的开闭动作配合,通过吸气、压缩、排气等动作,将无
压或低压气体升压,输出到储压罐内。压力控制采用上、下
限控制方式,就是当空压机气缸内压力达到设定值上限 HH
时,空压机通过本身的油压关闭进气阀,电动机卸荷运行,
此时不产生压缩空气,电机处于空载状态;当压力下降到设
定值下限HL 时,空压机打开进气阀,产生压缩空气。这种
运行方式存在极大的能量浪费:
首先,这种控制方式存在压力波动,要使压力波动不影
响使用, 就得把压力低限设为用气设备可正常使用的比较低压力
HL,假设在此压力下空压机满负载消耗的功率为PL。试验证
明,当空压机满负载运行、排气压力在某一范围内波动时,
其输入功率P与排气压力H满足如下关系:
P = PL ×(H / HL)
即空压机驱动轴上所需要的轴功率P 与排气压力H 成正
比。这样,在实际运行中,由于用气量的变化,空压机排
气压力始终高于等于HL,导致空压机在带载运行时,其消耗
功率都高于等于PL。
其次,当空压机气缸内压力达到设定值上限HH时,电机
卸荷,转为空载运行,此时其用电量为满负载的30%~60%
左右,这部分电能被白白的浪费。
也正是由于这种上、下限位式两点控制,导致当用气量
与额定产气量相差较大时,空压机会频繁的卸载和加载,对
电动机、空压机和电网造成很大的冲击。
由以上分析可以看出,当用气量与额定产气量相差较大
时,如果用变频器控制电机的转速,把排气压力设为HL,使
空压机产气量随用气量的变化而变化, 既维持了排气压力的稳
定,又避开了电机的空载运行,节能潜力非常可观。
3  空压机闭环控制方案
笔者采用以空压机输出压力为控制对象的闭环控制方案。
经压力传感器取出的反馈信号,送至PID 调节器,与预置的
压力给定信号相比较,经PID调节后的4~20mA信号接至变
频器的给定端,调节空压机的工作频率和转速。当送气管网
压力低于压力给定时,PID输出控制信号将提高变频器输出频
率,否则将降低变频器输出频率,直至送气管网压力与设定
的压力给定值相等。其系统框图如图1 所示。
图1  空压机闭环控制系统图
4  设备选型及电气实现
空压机的械特性有些特殊,选择变频器应基于以下两
点:
(1)  空压机的机械特性具有恒转矩性质,且其飞轮力矩
编号:060307
大,需要有较大的起动转矩,所以选择变频器不能选择一般
风机泵类变频器,必须选择恒转矩类变频器。
(2)  变频器要有PID调节功能,否则就必须加外置PID调
节器,不但会增加投资成本,还会降低系统可靠性。
由此,笔者选择了ABB ACS800变频器,该系列变频器
具有以下突出特点:
?    采用了直接转矩控制技术(DTC),自起动快,起
动转矩大,比较大起动转矩可达到200%的额定转矩;
?   快速的阶跃转矩上升,上升时间小于5ms;
?  通过磁通优化,可使变频器和电动机总效率提高1%~
1 0%,同时还可降低电动机噪声;
?  内置PID控制器,且PID参数可自调整,节约了用于
闭环控制的附加成本;
?   方便灵活的软件组态功能,通过调用预置的应用宏,
完成标准变频器功能的设定。
由ABB ACS800-210变频器组成的闭环控制系统电气原理
图如图 2 所示。
制作控制柜时,要把变频器控制盘安装到控制柜的面板
上, 既可以方便地设定送气压力, 又可以观察变频器输出频率、
电流和送气管网实际压力等信息。
5  变频改造中应注意的问题
(1)   电机的散热问题。电机变频运行后,转速降低,装
在电机轴上的散热风扇转速同样降低, 电机的散热效果变差。
(2)   空压机的润滑问题。空压机的转速越低,润滑油的
耗量也就越小,其润滑效果越差。
(3)   系统压力设定问题。由运行工况分析可知,空压机
的排气压力越高, 所需的电机轴功率越大, 电机耗电也就越多,
所以在满足生产工艺的要求下, 压力设定值要尽可能的低一些。
针对以上问题,笔者综合节能效果和空压机的机械特性,
考虑了多种方案,比较后把系统压力设定为0.6MPa,把变频器
运行频率下限设定为28Hz,这样,既能满足空压机散热和润
滑的需要,又能比较大限度的降低电能损耗。
图2  空压机闭环控制电气原理图
6  节能效果及综合效益分析
改造前,空压机经常是加载2min,卸载2min,加载运
行时电流为230A,卸载运行时电流为110A。改造后,空压
机运行频率经常在30Hz~40Hz之间,运行电流平均为120A,
基本上没有卸载时间。空压机平均每天工作16小时,每月工
作26天。假定电机功率因数为0.85,空压机每月用电量W计
算如下:
W前=P×16×26/1000
      =30.5
UI×0.85×16×26/1000
    =1.73×380×(230×0.5+110×0.5)×0.85×16×
26/1000
    =379 98(度)
W后=1.73×380×120×0.85×16×26/1000
    =278 95(度)
每月节省电量=W前-W后
                =37998-27895
               =10103(度)
按每度电0.6元计, 每月可节省电费=10103×0.6=6061.8 (元)
整套空压机系统改造费用10 万元左右,约一年半就能收
回设备投资。
空压机变频改造后,还具有以下优点:
(1)   电动机软启软停,对电机、空压机、电网的冲击大
为减小,延长了设备的使用寿命,减少了设备的维修量和维护
费用;
(2)   进一步完善了保护功能,如热保护,过电流、过电
压、欠电压、短路、缺相保护等功能;
(3)  操作简单方便,运行平稳,电机、空压机温升正常,
噪音、振动减小;
(4)   空压机不再频繁的加载和卸载,供气压力稳定,提
高了产品质量。
其他作者 :张刚(1972-),男,讲师,研究方向为FCS、自动测控
技术等。
参考文献
[1]  韩安荣. 通用变频器及应用[M]. 北京: 机械工业出版社.
[2]  宛如意, 等. 空气压缩机系统的变频调速节能改造[J]. 变频器世界, 2001-4.
[3]  ABB. ACS800固件手册[Z].

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