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蒙德品牌变频器的IMS-GF系列故障代码详表

发布时间:2019-08-02 15:40:56来源:

故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
oC1 驱动器变速中过电流:在加减速过程中,驱动器的输出电流超过阀值(约额定电流的200(%))
 
1.负载过大,加减速时间过短
2.使用了特殊电机或比较大适用功率以上的电机
3.驱动器输出侧发生短路、接地
 
 
oC2 驱动器稳速中过电流:在稳速过程中,驱动器的输出电流超过阀值(约额定电流的200(%))
 
1.负载过大
2.使用了特殊电机或比较大适用功率以上的电机
3.驱动器输出侧发生短路、接地
 
 
oC3 驱动器模块过流或过热:驱动器的输出电流超过阀值(约额定电流的200(%))
 
1.负载过大
2.驱动器输出侧发生短路、接地
3.驱动器IPM模块损坏
 
 
oL1 电机过载:电子热 保 护 引起驱动器过载 保 护 动作
 
1.负载过大,加减速时间过短
2.V/F曲线的设定不正确
3.电机额定电流设定不正确
 
 
oL2 过力矩
 
1.负载过大,加减速时间过短
2.电机参数的设定不正确
3.过力矩 保 护 的设定不正确
 
 
oL3 驱动器过载
 
负载过大
 
 
ov1 减速中主回路过电压:主回路直流电压超过阀值
400V级:770V
 
1.电源电压太高
2.减速时间太短,再生能量太大
 
 
ov2 稳速中主回路过电压:主回路直流电压超过阀值
400V级:770V
 
1.电源电压太高
2.再生能量太大
 
 
ov3 停止中主回路电压异常:主回路直流电压超过阀值
400V级:770V
 
电源电压超过驱动器工作范围
 
 
Uv 停止中主回路低电压:停止中主回路直流电压低过阀值: 400V级:420V
 
1.发生瞬时停电
2.输入电源的接线松动
3.切断电源,驱动器放电中
 
 
Uv1 运转中主回路低电压:运转中主回路直流电压低过阀值400V:级:420V
 
1.发生瞬时停电
2.输入电源的电压波动太大
3.输入电源的接线松动
4.输入电源发生缺相
 
 
oH1 散热片过热:驱动器散热片的温度过的设定值或105℃
 
1.环境温度太高
2.周围有发热物体
3.驱动器的散热风扇停止运行
4.散热器受堵塞
 
 
oH2 其它过热
 
1.充电电阻过热
2.散热风扇失效
3.外部过热(电机、制动电阻等,须外加检测电路)
4.主接触器断开或接触不良
 
 
oS1 过速度:电机速度超过设定值L4.05.并持续保持了L4.06.以上的时间
 
1.指令速度过高
2.速度控制偏差过大
3.L4.05.、L.4.06.的设定值不适当
 
 
oS2 速度偏差过大:电机速度偏差超过设定值 L4.02并持续保持了L4.03.以上的时间
 
1.负载太大
2.加减速时间太短
3.负载处于锁定状态的设定值不适当
 
 
PGo PG断线:驱动器有频率输出指令而未收到PG脉冲信号
 
1.PG的连线断了
2.PG的连线有错误
3.没有给PG供电
4.PG的电压设置不正确
 
 
PGE PG错相
 
PG的相序与电机相序不符
 
 
PGF PG自检错误
 
编码器自检错误
 
 
PF1 输入缺相
主回路
 
1.发生瞬时停电
2.输入电源的电压波动太大
3.输入电源的接线松动
4.输入电源发生缺相
5.滤波电容老化
 
 
PF2 输出缺相:驱动器输出侧发生了缺相
 
1.输出电缆断线了
2.电机线圈断线了
3.输出端子松动
 

故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
brE 制动异常
 
制动回路异常
 
 
CE 电流互感器自检故障
 
1.受到强烈的干扰
2.主板损毁
 
 
CPF1 主板故障1
 
发生超时复位(死机)
 
 
CPF2 主板故障2
 
EEPROM数据读出效验错误/写入故障
 
 
CPF3 主板故障3
 
分频CPU通讯错误
 
 
CPF4 扩展卡异常
 
扩展卡自检异常
 
 
EE1 外部异常:从多功能输入端子(X3~X8)设定为20并且把该端子接通
 
   
EE2 正反转指令同时输入:正转指令与反转指令同时输入0.5秒以上
 
   
EE3 紧急停止
 
   
LE 电机自学习失败
 
1.电机断线
2.电机、编码器相序不符
 
 
ZE Z相校正异常
 
1.没有Z相信号
2.Z相信号受到干扰
3.编码器线数或电机极数设置出错
 
 
PoE1 定位不准
 
1.定位减速时间设定过小 2.蠕动频率设定过小 3.蠕动修正允许时间设定过小  
CCE 通信故障:驱动器不能与外部通信
 
   
--- 操作器通信故障:操作器不能与主板通信
 
操作器连线接触不良
 
 
oPE1 参数设定超范围
 
   
oPE2 参数不合理
辅助信息参见U4.16.
 
U4.16.内包含的信息所对应的故障原因: 1.频率上限D2.02.小于频率下限D2.03.
2.未定义的容量代码E1.01.
3.电机空载电流E3.07.大于或等于电机额定电流E3.03.
4.电机空载电流E3.07.大于60(%)驱动器比较大输出电流
5.电机一次线电阻E3.09.远小于合理值
6.电机一次线电阻E3.09.设置不合理-电机额定电流E3.03.
·电机一次相电阻>电机额定电压E3.04.
7.电机功率因数计算不合理
相关参数:电机额定功率E3.01.,电机额定电流E3.03.,电机一次线电阻E3.09.,力矩补偿时的电铁耗E3.11.
8.空载电流过小 9.使用未经授权的电机控
10.多速度端子1不是设置在X3
11.多速度端子2不是设置在X4
12.有多速度端子2没有多速度端子1
13.多速度端子3不是设置在X5
14.有多速度端子3没有多速度端子1
15.有多速度端子3没有多速度端子2
16.UP端子设置在X8
17.有UP端子没有DOWN端子
18.轻载力矩偏置端子设置在X8
19.有轻载力矩偏置端子没有重载力矩偏置端子
20.设置UP、DOWN端子同时设置加减速停止端子
21.多功能输入端子功能设置重复
22.模拟口#1增益设置值小于偏置设置值
23.模拟口#2增益设置值小于偏置设置值
24.使用未经授权的特殊功能控制模式
25.使用主轴定位功能而没有设定Z相校正功能
26.使用闭环矢量控制模式而没有安装PG卡
27.编码器的线数超出了使用了Z相校正的要求范围
28.使用主轴定位或刚性攻丝功能而没有设定闭环矢量控制模式
29.使用刚性攻丝功能时没有将频率指令选择设定为2:模拟口(动态跟随)制模式
 
 
oPE3 端子设定冲突
辅助信息参见U4.16.
 
U4.16.内包含的信息所对应的故障原因: 1.频率上限D2.02.小于频率下限D2.03.
2.未定义的容量代码E1.01.
3.电机空载电流E3.07.大于或等于电机额定电流E3.03.
4.电机空载电流E3.07.大于60(%)驱动器比较大输出电流
5.电机一次线电阻E3.09.远小于合理值
6.电机一次线电阻E3.09.设置不合理-电机额定电流E3.03.
·电机一次相电阻>电机额定电压E3.04.
7.电机功率因数计算不合理
相关参数:电机额定功率E3.01.,电机额定电流E3.03.,电机一次线电阻E3.09.,力矩补偿时的电铁耗E3.11.
8.空载电流过小 9.使用未经授权的电机控
10.多速度端子1不是设置在X3
11.多速度端子2不是设置在X4
12.有多速度端子2没有多速度端子1
13.多速度端子3不是设置在X5
14.有多速度端子3没有多速度端子1
15.有多速度端子3没有多速度端子2
16.UP端子设置在X8
17.有UP端子没有DOWN端子
18.轻载力矩偏置端子设置在X8
19.有轻载力矩偏置端子没有重载力矩偏置端子
20.设置UP、DOWN端子同时设置加减速停止端子
21.多功能输入端子功能设置重复
22.模拟口#1增益设置值小于偏置设置值
23.模拟口#2增益设置值小于偏置设置值
24.使用未经授权的特殊功能控制模式
25.使用主轴定位功能而没有设定Z相校正功能
26.使用闭环矢量控制模式而没有安装PG卡
27.编码器的线数超出了使用了Z相校正的要求范围
28.使用主轴定位或刚性攻丝功能而没有设定闭环矢量控制模式
29.使用刚性攻丝功能时没有将频率指令选择设定为2:模拟口(动态跟随)制模式
 
 
oPE4 V/F曲线设定出错
 
没有按D2.01.≥E2.01.>E2.03.≥E2.05. E2.02.>E2.04.≥E2.06.设定
 
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