部分软起动方式技术比较
发布时间:2019-08-02 15:45:51来源:
1 概述
降压起动是利用起动设备将电源电压适当降低后加到电机(笼型)的定子绕组上进行起动,待电机起动运转后,再使其电压恢复到额定值正常运行。但是,由于电机转矩与电压的平方成正比,降压起动使电机的起动转矩大为降低,电机需要在空载或轻载下起动。同时,电机在端电压降至正常值的65%甚至更低的电压下时,相应起动时间过长,并且电机在通过开关短接或切除起动设备加入全压时,电压的突变会产生电流的跃变,即大电流二次冲击!这是降压起动的缺点,也是我们进行技改的原因之一。
软起动的实质也是降压起动(变频例外),把原不可变的阻抗改为可控。简单来说通过平滑改变串接阻抗(电阻)值,使电机端电压平滑改变实现电机平滑起动,进一步减小起动电流对设备的冲击,基本消除电流的跃变,使电机起动特性软化,保护电机、机械设备。
目前我院221气源站工况是在轻载下降压起动,起动后全压运行,运行中无需进行调速。
2 目前起动方式存在的问题
常见的降压起动方式有Y-△、电阻、电抗器、自耦变压器等,运用在不同年代的技术水平,具有各自的优缺点,都能达到降低起动电流的目的。目前221气源站2500kW电机采用定子绕组串接电抗器降压起动,起动电流4Ie(起动电流1150A),起动时间t=18s,起动电流还是较大,对电动机本身、电网、机械设备的可靠运行都有一定的影响,主要表现在以下几个方面。
2.1 221气源站2500kW电机均已使用近30年,电机整体绝缘水平下降,过高的起动电流使电机温升较大,加速电机的老化,增加出现电机本体故障的可能性。近几年来,我单位陆续出现多起电机定子绕组端部短路事故,均在起动时发生。
2.2 串接电抗器降压起动,起动时系统功率因素低,母线的压降还是较大,容易对电网内其它设备的运行产生影响,可能使其它设备失步跳闸。我院属专线供电,此现象暂时影响还不大。
2.3 可能易烧轴瓦。表面上看,电机起动与压缩机烧轴瓦风马牛不相及,但事实上两者之间有联系。221气源站压缩机轴承采用动压轴承,该轴承的润滑由自身旋转而产生的油膜实现,一般需要一定的时间才能形成完好的润滑油膜。电机起动时,起动电流大,相应起动时间也快,如果在轴承还未来的及形成润滑油膜时已高速旋转起来,这种情况非常容易使轴承拉瓦。
为了较好的解决上述问题,我们引入软起动装置,采用软起动对221气源站6台2500kW电机技术改造。当前我们了解的高压软起动方式主要有变频软起动、串接可变电阻(热变电阻、液体电阻)及串接可调电抗器(磁控)等。
3 变频、电阻类、电抗器类软起动简介及比较
3.1 高压变频软起动
高压变频起动、调速原理其实早就发展成熟了,但由于受制造瓶颈的限制,近二十年才逐渐得到了应用,可实现软起动、调速。高压变频代表着大型电动机软起动技术的发展方向,近年来取得了很大成就,相对磁控软起动、热变电阻等起动方案而言,具有明显的技术进步性,这一点不可置疑。
3.2 高压电阻类软起动
比较早的降压起动采用固体电阻,由于固体电阻不可避免的缺陷(热容特性低等),高压动力设备的降压起动采用较少。随着技术水平的发展,具有频敏特性的固态电阻在低压、高压动力设备上得到了应用,80年代初期出现了液态电阻、热变电阻应用于高压动力设备,液态形式的电阻具有较高的热容特性。
液态软起动装置通过电流闭环自动控制单元控制传动机构,电机拖曳极板改变极间电阻值实现软起动;热变电阻起动装置利用具有负温度特性的电解液体,在温度变化下改变电阻值实现软起动。液态软起动装置有良好的控制功能,与磁控软起动控制功能接近,缺点是控制、传动机构复杂,故障点多,液阻需定期检验,一次、二次电源交错,绝缘性能要求较高。热变电阻与液态电阻相比,结构简单,起动特性较好(厂家提供特性曲线比较),维护量小,长期安全可靠,适用电机容量大。鉴于此,下面该类仅以热变电阻起动装置为例。
3.3 高压电抗器类软起动
在较早的高压降压起动中,我国采用电抗器降压起动居多,传统的电抗器存在阻抗不可调,起动特性不好,功率因素低等缺点,目前国内已很少使用。磁控正是在以上的基础上进行改良,通过在电抗器中加入控制绕组,利用电、磁控制技术,外部自动控制单元调整控制绕组中电流的大小,控制磁导率来调节电压的手段,改变励磁实现电动机软起动。起动过程中,电抗器两端的电压(电流)根据起动电流自动调整,由大变小无级变化,使电动机端电压平滑上升值额定值。磁控理论上可以调速,但是实际应用反映在起动过程上,当达到比较优化起动后,起动电流是不进行调整的。