基于变频器的锅炉鼓、引风机节能控制系统
发布时间:2019-08-05 10:07:51来源:
基于变频器的锅炉鼓、引风机节能控制系统
1 引言 近几年随着电子技术的飞速发展,变频调速技术得到了普遍的推广应用。同时,变频技术也已从U/F比控制、电压空间矢量控制,发展到无速度传感器的直接转矩控制(DTC),功率开关器件从GTO、GTR,发展到IGBT、IGCT,变频器的优点在各个领域应用中被充分地证实。在工业民用锅炉的节能控制中也逐步引入了变频调速技术,利用该技术对锅辅机中的鼓、引风机进无级调速控制,得到了显著的节能效果。
2 控制工艺
通常,在选择锅炉配套风机时,要考虑短期的超负荷能力,并加以适当裕量来确定机型。而在选定锅炉时,又要根据工艺比较大负荷和适当裕量来确定锅炉容量。鉴于上述两个环节的选定又受到产品规格分档的限制,因此比较后的风机容量往往偏大,加之对锅炉鼓、引风机的调节,是靠调节闸板完成的,所以当风量变化时,就风机系统而言,会浪费大量的电能。要想改变这种情况,比较好是采用变频调速技术。锅炉鼓、引风机节能控制系统工艺图如图1所示。
图1 炉鼓引风机节能控制系统工艺图
(1)测量蒸汽出口温度,将其测量值传送给变频器,与蒸汽温度设定值构成一个差值PID控制系统,来调节鼓风机改变送风量,进而改变炉膛温度,也就是调整蒸汽温度。
(2)测量炉膛负压,将其测量值传送给变频器,与其炉膛负压设定值构成一个差值PID控制系统,来调节引风机改变引风量,使炉膛维持在微负压状态其控制工艺简单、实用、节能。
3 控制方式
(1)引风机
原引风机运行方式是降压启动、工频运行,其风量大小采用调节风门的方法来调节风量。这种控制方式的缺点是电能浪费大,调节实时性差,噪声大,工人的劳动强度大。故对其进行变频改造,引风机闭环控制原理框图如图2所示,采用微差变送器、变频器、控制器、引风机组成的压力闭环回路自动控制引风机的转速,使炉膛保持一稳定的微负压,这样既提高了控制精度,又节约了能源,使引风机控制具有一定的合理性。
(2)鼓风机
鼓风机原运行方式是降压启动、工频运行,其风量大小也是靠调节风门的方法来调节风量。这种控制方式的缺点是电能浪费大、燃料浪费大,调节实时性差,噪音大,工人的劳动强度大。鼓风机变频改造闭环控制原理框图如图3所示,采用温度变送器、变频器、控制器、鼓风机组成的温度闭环回路自动控制鼓风机的转速,使锅炉蒸汽出口的温度保持一稳定值,同样也既提高了控制精度,又节约了能源(电能和燃料),使鼓风机控制具有一定的合理性。
图3 鼓风机闭环控制原理框图
4 节能分析
现以哈尔滨建成集团公司的20吨蒸汽锅炉为例,对其鼓、引风机进行变频调速控制改造。
鼓风机45kW,引风机90kW。变频器投资分别为4.2万元与8.07万元。共投资12.27万元。若按调速后其转速为额定转速的70%来计算:
则风机的理论节电率=1-(70%)3=65.7%
每年按300个工作日计算,每天运行16h,按0.6元/kW?h:
鼓风机节约电=45×300×16×65.7%-45×300×16×1.5%=138672(kW?h)
引风机节约电=90×300×16×65.7%-90×300×16×1.5%=277344(kW?h)
式中的1.5%是考虑了变频器的效率。
其节约的电费、电量如附表所示。
附表 变频改造后节约的电费、电量
一次性投资回收期大约为0.48年,效益特别显著。以上计算中还未计及风门电动执行机构节省的投资,变频后使鼓引风机软启动,软停止,工作电流降低使引风机,电动机寿命延长等带来的经济效益,如考虑以上因素,则综合效益更加显著,投资回收期更短。